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今年以來,金(jīn)翅嶺金礦機修車間通過開展降(jiàng)本增效班組勞動競賽(sài),從點滴做起、從細節入手(shǒu),精打細算,用實際行(háng)動實現降本增效。
氰化二車間尾礦壓(yā)濾項目改造作(zuò)為金(jīn)翅嶺金礦今年(nián)的重點攻堅項(xiàng)目,施工過程中需要拆除4台340m²板框壓濾機,而以往這樣的(de)大型設備拆除一直是通過招投標外包給施工單位,施工方報價15萬(wàn)元(yuán)左右。
“讓外包變自主,這次我們自己幹。”在聽到車(chē)間匯(huì)報(bào)後,該礦礦長錢虎一錘定音。
說幹就(jiù)幹,機(jī)修車間立(lì)即組織骨幹力量,成立以車間主任為首的攻(gōng)關小組,通(tōng)過(guò)實地探討和調閱設(shè)備資料,從(cóng)安全、效(xiào)率通盤考慮,製定可行性施工方案,在作業過程(chéng)中摸索經驗,按照施工步驟和(hé)作業規(guī)範有條不紊逐台推進。
施(shī)工過程中遇到(dào)最棘手的難題是(shì)主梁的固定螺栓(共64套(tào))拆除,由於拆(chāi)除難度(dù)極大,以往外包施工方(fāng)通常采用破(pò)壞式方式將螺栓全部割除(chú),但也容易造成(chéng)絲扣變形影響安裝質量。攻關小組反複嚐試後通過有(yǒu)效的潤滑(huá)、除鏽手段結合懸(xuán)浮式拆卸方法,最終將全部螺栓高效、完整地拆除完畢,保證了設備質量未受破壞。由於安全保障到位,措施(shī)方法得當(dāng),整個工期比預計提(tí)前15天。
安裝過程中,有的壓濾機附屬配件無法運行,為進一步降本增效,攻關小組再(zài)次迎難而上,“沒有備件就自己改造製作”,先後自製加工(gōng)鏈盒16套、鏈輪軸8根,鏈輪(lún)瓦座(zuò)1個,托輥32個,壓蓋4個,改進導向輪7個,拉板裝置8套。團隊在整個修複作業過程中充分發揮創(chuàng)造性和能(néng)動性,80%零配件實現自主加工,節省各項費用5萬元以上,修複任(rèn)務提前(qián)3天完成,一(yī)次性試車(chē)成功。
嚐到甜頭(tóu)後,機修車間又(yòu)“開掛”般(bān)的(de)進行一係(xì)列自主嚐試:利(lì)用廢舊材料和(hé)積壓物(wù)資自製遠程遙(yáo)控有軌滑(huá)動門,節省費(fèi)用3萬元,製作加工4.5m*6m攪拌槽,節省加工費(fèi)用5萬元;自主修(xiū)複選廠12*13m廣(guǎng)告牌,節省(shěng)費用5萬元;自製氰二濾布掛架,在原成品基礎上進行3處改進,全部更換預計節(jiē)省96萬元;利用廢舊鋼材先後製(zhì)作安裝水處理平台112m²、檢測中心洗車平台82m²、修(xiū)複兩台閑置的壓濾機並完成安裝與調試,節約各項費用達(dá)20萬以上。
“自主(zhǔ)加工不僅(jǐn)能節省費用,而且鍛煉了隊伍、提升了團隊的執(zhí)行力和學習熱情,以後能自己幹決不(bú)外包!”機修車間主任劉誌文堅定地說。