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2021-10-17

草莓视频在线看污金合:著力選(xuǎn)硫係統優化升級,為衝刺全年目(mù)標積蓄奮進(jìn)力量


草莓视频在线看污金合選礦車間(jiān)建設時采用大量原係統拆除舊設備,自2015年投(tóu)產以來,係統經過多次局部優化升級,生產指標有一定提升,但整體設備(bèi)老化、腐蝕嚴重,故(gù)障率高,跑冒滴漏嚴重,我們(men)組織專家對選硫係統當前運行情況進行(háng)優化改造(zào),並利用檢修期間組(zǔ)織實施(shī)。

原料工藝(yì)流程再(zài)優(yōu)化。擴能關鍵點(diǎn)在於原料處理量(liàng),之前采用的工藝流程是原料加水後進入(rù)調漿滾筒,滾筒排礦先流向分級機除細沙,再經過振動篩除雜,由(yóu)於(yú)原料雜(zá)質中含有塊(kuài)狀物、廢鐵、袋子等垃圾對分級機運行造(zào)成影響(xiǎng),一是廢(fèi)鐵(tiě)和塊狀(zhuàng)物容易造(zào)成分級機磨損和葉片損壞(huài),增加設備檢修時間;二是(shì)袋子等軟垃圾逐漸纏繞滯留於分級機傳動軸,造成傳動效率降低、有效使用空間降(jiàng)低進而導致(zhì)處理量降低,需定期停設備清理,影響整個原料工段總體產能。通過專家論(lùn)證結合當前生產現狀,對調(diào)漿工藝進行優化,滾筒排礦口重新(xīn)加工與振動篩匹配,調漿後的原料先經過振動篩去(qù)除大塊垃圾,再流向分級機除去細沙,改造完成後分級機設備故障率降低,處理能力增大、除雜(zá)效率提高,達到了原料預處理(lǐ)係統指標優化、產能擴大目的。

掃三浮選(xuǎn)機更新換代。選礦車間浮選工段之前掃三采用的是8台+8台,雙係列合計(jì)16台8m³浮選機,裝機功率352kw,

近幾年大容量浮選機普遍應用(yòng)於選礦工藝,浮(fú)選效率得到提升(shēng),經過考察、計算、論證,我們將(jiāng)16台8m³浮選機更換5台16m³浮選機,裝機功率150kw,並且通過(guò)更改工(gōng)藝管路(lù),節省一台37kw渣漿泵(bèng),總功率減少239kw,安裝後掃三指標進一步得到提升和優化。

設備防腐再升級。設備抗腐蝕壽命主要取決於物料(liào)性質(zhì)、運(yùn)行環境和防腐方式(shì),礦漿(jiāng)相比液體對(duì)防腐層磨損更快,酸(suān)性環境相比中性、堿性環(huán)境腐蝕性(xìng)更強,選硫工藝特殊性使得物(wù)料性(xìng)質和運行環(huán)境可變性很小,我們將優化重點放在防腐方式升級上(shàng),將原先塗刷防(fáng)腐漆(qī)和(hé)玻璃絲布傳統設備防腐方法改為龜甲網加耐磨防腐材料,改造完成後設備耐(nài)酸、耐磨性顯著提(tí)高,有效(xiào)減緩設備腐蝕,提高設備使用壽命。

精礦脫水係統擴容。原有的精礦脫水係統由(yóu)一台CJZH-18/110/30BF高效智能壓濾機進行脫水(shuǐ)作業(yè),無法滿足前段(duàn)改造後的日常生產(chǎn)需求,新增一台(tái)同型號的(de)高效智能壓濾機,處理量可達1600噸/天,滿足係統擴能(néng)需求。

改造後選硫係統處理量(liàng)達2000噸/天以上,比改造前提(tí)高400噸/天;選(xuǎn)硫回收率92.15%,比改造前提高7.35%;尾礦硫品位3%,比改造前下降3.87%;裝機容量下降(jiàng)256kw,年可(kě)節省電費116萬(wàn)元,達到優化生產指標、降低設備負荷率並擴大產能、降低生產成本、提升回(huí)收率的預期效果。

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